當(dāng)前,數(shù)控機(jī)床在生產(chǎn)制造行業(yè)得以普遍應(yīng)用。以航空制造業(yè)為例,生產(chǎn)活動(dòng)離不開數(shù)控機(jī)床。在實(shí)際應(yīng)用中,機(jī)床可能發(fā)生多種多樣的故障,其中加工精度異常是為常見的問題。在生產(chǎn)活動(dòng)中,常有操作人員反映加工精度異常,不滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求,直接影響車間正常的生產(chǎn)計(jì)劃。本文結(jié)合實(shí)際案例,探討加工精度異常的形成原因,提出相應(yīng)的診斷處理和預(yù)防方法。
1 數(shù)控機(jī)床加工精度異常的常見原因
1.1 機(jī)械傳動(dòng)部件故障
THM6350臥式加工中心,由寧江機(jī)床廠生產(chǎn),數(shù)控系統(tǒng)采用FAGOR8055。機(jī)床在銑削殼體時(shí),Z軸進(jìn)給異常造成過切,切削誤差量為1mm。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),故障具有突發(fā)性,進(jìn)給軸處于點(diǎn)動(dòng)模式、MDI模式,能夠正常進(jìn)給,而且能正常回到參考點(diǎn),不存在報(bào)警信息,因此電氣硬件故障可以排除。故障檢查包括以下幾點(diǎn):
(1)機(jī)床精度異常時(shí)的加工程序段,以刀具的長(zhǎng)度補(bǔ)償為重點(diǎn),對(duì)加工時(shí)設(shè)定的坐標(biāo)系進(jìn)行再次計(jì)算,以檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。
(2)處于點(diǎn)動(dòng)模式下,對(duì)Z軸進(jìn)行多次運(yùn)動(dòng),此時(shí)聽見Z軸出現(xiàn)異常聲響,快速點(diǎn)動(dòng)狀態(tài)下,這個(gè)噪聲更大,可以確定是機(jī)械系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
(3)檢查Z軸的運(yùn)動(dòng)精度,輔助應(yīng)用手搖脈沖發(fā)生器,對(duì)Z軸進(jìn)行移動(dòng),將手脈倍率定位為1×100擋,輔助利用百分表,分析Z軸的運(yùn)動(dòng)是否正常。首先確定運(yùn)動(dòng)精度滿足要求,然后朝著正向進(jìn)行運(yùn)動(dòng),在手脈變化的同時(shí),Z軸運(yùn)動(dòng)距離始終為0.1mm,可見電機(jī)正常運(yùn)動(dòng),定位滿足精度要求。
反映到機(jī)床的運(yùn)動(dòng)位移量上,包括以下四個(gè)階段:階段,機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm;第二階段,電機(jī)進(jìn)給量d-0.1mm>d2>d3;第三階段,機(jī)床機(jī)構(gòu)沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的移動(dòng),表現(xiàn)為反向間隙;第四階段,機(jī)床的運(yùn)動(dòng)距離與手脈的給定值數(shù)值相等。說明機(jī)床運(yùn)動(dòng)正常,此時(shí)補(bǔ)償反向間隙,表現(xiàn)出以下特征:第三階段能補(bǔ)償,、二、四階段依然存在問題。其中,階段為嚴(yán)重,加工精度偏差明顯增大。分析補(bǔ)償過程可見,隨著間隙補(bǔ)償?shù)脑龃螅琩1的移動(dòng)距離也隨之增大,兩者具有正相關(guān)性。
檢查分析后,認(rèn)為故障原因包括:電機(jī)運(yùn)行故障,機(jī)械系統(tǒng)出現(xiàn)故障,系統(tǒng)內(nèi)部的部件有間隙。
為了確定故障部位和原因,打開電機(jī)、脫離絲杠,針對(duì)各個(gè)部件進(jìn)行檢查。當(dāng)電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),手盤絲杠的返回運(yùn)動(dòng)明顯空缺,能感到軸承有序、平滑移動(dòng)。拆開后發(fā)現(xiàn),軸承發(fā)生損壞,其中一顆滾珠脫落。對(duì)此,重新更換軸承后,機(jī)床恢復(fù)正常運(yùn)行,加工精度滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.2 機(jī)床熱變形
MH800C機(jī)床,由德國(guó)DMG公司生產(chǎn),批量加工時(shí)零件尺寸不穩(wěn)定,影響正常的生產(chǎn)活動(dòng)。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為故障原因可能如下:
(1)機(jī)械部件磨損導(dǎo)致連接松動(dòng)。檢查各軸反向間隙發(fā)現(xiàn)間隙過大,傳動(dòng)皮帶的連接緊密。將反向間隙補(bǔ)償?shù)阶鴺?biāo)軸,機(jī)床重新運(yùn)行發(fā)現(xiàn)故障依然存在,可以排除這一原因。
(2)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)受外部干擾。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)接地良好,屏蔽裝置有效,可以排除這一原因。
(3)加工過程中機(jī)床發(fā)生變形。檢查顯示各個(gè)地腳牢固,沒有出現(xiàn)問題。
對(duì)此,終懷疑是熱變形引起的。為了進(jìn)一步明確故障原因,輔助利用百分表,在機(jī)床試運(yùn)行的同時(shí)進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果發(fā)現(xiàn)檢測(cè)時(shí)的位置坐標(biāo)一致,但實(shí)際位置發(fā)生明顯變化;而且隨著主軸溫度的升高,其變化值也在加大;當(dāng)主軸冷卻以后,檢測(cè)值慢慢恢復(fù)正常。由此可見,故障原因是溫度變化引起的坐標(biāo)點(diǎn)漂移,處理方法是將漂移值補(bǔ)償?shù)匠绦蛑小H绱耍瑱C(jī)床運(yùn)行時(shí),加工精度得以保證,工件尺寸滿足加工要求。
1.3 機(jī)床地基和水平不符合要求
DMU70VL立式加工中心,由德國(guó)DMG公司生產(chǎn)。為了滿足工藝需要,機(jī)床更換了廠房,但運(yùn)行期間X軸方向出現(xiàn)超差。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后認(rèn)為故障原因可能如下:
(1)X軸的傳動(dòng)部件松動(dòng)。例如,絲杠間隙增大,或者絲杠出現(xiàn)軸向竄動(dòng)。檢查分析后,發(fā)現(xiàn)間隙滿足標(biāo)準(zhǔn),絲杠兩端也沒有松動(dòng)現(xiàn)象,重新擰緊后,故障沒有解除。
(2)熱變形問題。觀察溫度表顯示溫度均勻變化,主軸溫度處于38℃左右;結(jié)合以往實(shí)踐,由熱變形引起的故障不會(huì)只有一個(gè)坐標(biāo)軸出現(xiàn)問題,因此可以排除。
(3)X軸自身變形。考慮到X軸長(zhǎng)度約為3m,因此水平要求高,首先檢查地腳螺釘,調(diào)整機(jī)床的水平位置,結(jié)果顯示精度差異明顯減小,但一段時(shí)間后問題再次出現(xiàn)。為了進(jìn)一步明確故障原因,輔助利用千分表檢測(cè)X軸絲杠,結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)生彎曲,終確定是機(jī)床地基問題。移開機(jī)床發(fā)現(xiàn)地面塌陷,將機(jī)床移回原來的廠房,結(jié)果運(yùn)行恢復(fù)正常。
1.4 機(jī)床電氣參數(shù)更改
V600V數(shù)控立式加工中心,由大河機(jī)床上生產(chǎn),控制系統(tǒng)采用FANUC0-M。加工運(yùn)行期間,X軸間隙增大,電機(jī)在啟動(dòng)時(shí)穩(wěn)定性不足。操作人員觸摸電機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)出現(xiàn)抖動(dòng),處于IOB模式下的抖動(dòng)更加劇烈。調(diào)查分析后,認(rèn)為故障原因如下:反向間隙過大;X軸電機(jī)出現(xiàn)問題。具體檢查時(shí),首先,補(bǔ)償反向間隙,結(jié)果故障沒有解除,因此可以排除這一故障;然后,借助于FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,調(diào)試電機(jī)的伺服增益參數(shù)、脈沖功能參數(shù),結(jié)果電機(jī)抖動(dòng)現(xiàn)象消除,加工精度滿足生產(chǎn)要求。
1.5 系統(tǒng)參數(shù)變化或改動(dòng)
在數(shù)控機(jī)床中,系統(tǒng)參數(shù)主要包括進(jìn)給單位、反向間隙、零點(diǎn)偏置等。SIEMENS系統(tǒng)或FANUC系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床常用的控制系統(tǒng),在進(jìn)給單位上分為公制、英制兩種類型。我公司內(nèi)的CS-GT儀表車床由美國(guó)哈挺公司生產(chǎn),操作人員加工英制螺紋時(shí),首先將進(jìn)給單位調(diào)整為英制,在加工作業(yè)完成后,沒有將其改回公制單位;而且和下一班組操作人員溝通不暢,結(jié)果導(dǎo)致后期加工的元件不滿足精度要求,甚至出現(xiàn)廢品。此外,機(jī)床在修理過程中,因?yàn)榱泓c(diǎn)偏置、反向間隙、單位修改等,改變了零件的尺寸,修理完成后卻沒有及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)。機(jī)床隨著應(yīng)用時(shí)間的延長(zhǎng),部件之間磨損加大,連接部位也會(huì)發(fā)生松動(dòng),這也會(huì)導(dǎo)致參數(shù)測(cè)量值變化,應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以滿足加工精度要求。
1.6 保養(yǎng)管理不善
公司內(nèi)的多臺(tái)JICK6116經(jīng)濟(jì)性數(shù)控車床在工作運(yùn)行過程中,橫向尺寸或徑向尺寸出現(xiàn)超差。調(diào)查分析后,發(fā)現(xiàn)問題在于加工產(chǎn)品的公差帶較寬,多在0.03~0.08mm之間,正常范圍則在0.005~0.025mm之間。對(duì)比可見,這些車床在加工中,存在精度異常故障。采用跟蹤檢查的形式,結(jié)果發(fā)現(xiàn)除了超差廢品以外,合格產(chǎn)品的尺寸波動(dòng)范圍滿足要求。對(duì)此,分析認(rèn)為故障原因可能如下:
(1)X軸、伺服電機(jī)連接端承的潤(rùn)滑不到位,尤其是人工潤(rùn)滑不到位,或者直接使用冷卻液,對(duì)潤(rùn)滑膜造成損害,導(dǎo)致軸承滾珠發(fā)生變形、磨損等現(xiàn)象。在絲杠的傳遞作用下,切削力到達(dá)軸承后,導(dǎo)致刀架的橫向竄動(dòng)量大小不一,因此精度超差。對(duì)此,更換新的軸承后,故障解除,滿足精度要求。
(2)滾珠絲杠副磨損不均勻,在切削作用下,刀架定位的精度降低,此時(shí)單純預(yù)緊絲杠螺母或者進(jìn)行間隙補(bǔ)償,是無法有效解決問題的,必須更換絲杠螺母。
(3)X軸托板的導(dǎo)軌面不均勻,或者斜鐵磨損不均勻,此時(shí)機(jī)床運(yùn)行特性變差,由于各個(gè)部位的摩阻力不一致,在切削作用下,刀架的移動(dòng)松緊也不一致,就會(huì)降低定位精度。對(duì)于這種問題,單純調(diào)整尺寸無法解決,應(yīng)該恢復(fù)導(dǎo)軌精度。
(4)刀架的定位銷孔發(fā)生嚴(yán)重磨損,由于回轉(zhuǎn)刀架的定位不,加工時(shí)的工件尺寸波動(dòng),繼而造成精度超差。對(duì)此,更換發(fā)生磨損的部件即可。
(5)機(jī)床導(dǎo)軌潤(rùn)滑不足,或者運(yùn)行中鐵銷進(jìn)入導(dǎo)軌副之間,此時(shí)摩擦阻力明顯加大,影響機(jī)床的運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性。
實(shí)踐證實(shí),因保養(yǎng)管理不善造成的精度異常故障往往具有較強(qiáng)的隱蔽性,由于診斷難度大,要求檢查時(shí)必須細(xì)致。從診斷處理經(jīng)驗(yàn)來看,針對(duì)此類問題,首先由操作人員進(jìn)行查詢,了解設(shè)備加工出廢品之前的運(yùn)行情況,掌握各項(xiàng)產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù),以及關(guān)鍵工序、產(chǎn)品質(zhì)控圖等資料。輔助利用工具設(shè)備,分析加工尺寸的變化趨勢(shì),看波動(dòng)范圍是否正常。如果波動(dòng)范圍正常但尺寸超限,此時(shí)可以先不處理,時(shí)刻監(jiān)測(cè)尺寸的變化趨勢(shì);如果波動(dòng)范圍異常且尺寸超差,此時(shí)應(yīng)該及時(shí)尋找故障原因,并進(jìn)行針對(duì)性處理。
2 數(shù)控機(jī)床故障的診斷原則和方法
2.1 診斷原則
針對(duì)數(shù)控機(jī)床故障,診斷原則如下:
(1)先外后內(nèi)。數(shù)控機(jī)床的外部包括機(jī)械、電氣、液壓等,故障發(fā)生后會(huì)體現(xiàn)在外部,因此維修人員應(yīng)該從外向內(nèi)排查,不要隨意拆卸或啟封,否則會(huì)擴(kuò)大故障范圍、降低設(shè)備性能。
(2)先靜后動(dòng)。數(shù)控機(jī)床“帶病”運(yùn)行時(shí),會(huì)對(duì)其余部件造成損害,因此故障發(fā)生后要及時(shí)停止運(yùn)行,進(jìn)行觀察和檢驗(yàn),明確故障部位和原因。如果是破壞性故障,在保障安全的前提下進(jìn)行通電檢查。
(3)先機(jī)械后電氣。機(jī)械和電氣密切相關(guān),其中電氣系統(tǒng)控制機(jī)械系統(tǒng),因此發(fā)生故障后應(yīng)該先檢查機(jī)械系統(tǒng),然后檢查電氣系統(tǒng),以提高維修效率。
2.2 診斷方法
數(shù)控機(jī)床故障診斷的常用方法如下:
(1)直觀法。采用望聞問切四個(gè)步驟,觀察機(jī)床故障現(xiàn)象,看報(bào)警指示燈、電容器等原件是否變形燒焦,看保護(hù)器脫扣情況;詢問操作人員機(jī)床運(yùn)行情況;聽運(yùn)行噪聲和異常聲響;聞?dòng)袥]有元件燒焦的味道;觸摸機(jī)床了解發(fā)熱、振動(dòng)等情況。
(2)隔離法。針對(duì)可能發(fā)生故障的部位進(jìn)行隔離,逐漸縮小故障范圍。
(3)功能測(cè)試法。采用專業(yè)軟件和程序,判斷元件的運(yùn)行性能。
(4)參數(shù)檢查法。RAM系統(tǒng)中記錄了設(shè)備的運(yùn)行參數(shù),故障發(fā)生后會(huì)對(duì)參數(shù)造成影響,出現(xiàn)參數(shù)變動(dòng)或混亂應(yīng)檢查這些參數(shù),以判斷故障類型和原因。
(5)同類對(duì)調(diào)法。使用相同功能的元件代替故障元件,從而明確故障原因。
3 加工精度異常的預(yù)防措施
3.1 加強(qiáng)采購(gòu)管理,提高機(jī)床質(zhì)量
從數(shù)控機(jī)床本身來看,如果生產(chǎn)質(zhì)量有缺陷(例如結(jié)構(gòu)剛度低、裝配質(zhì)量差),運(yùn)行時(shí)就會(huì)帶來加工精度異常。對(duì)此,設(shè)備安裝要嚴(yán)格按照說明書,提高地基強(qiáng)度,以滿足承重和抗震要求;科學(xué)接地,電氣柜中的動(dòng)力線、信號(hào)線要分開布設(shè),增強(qiáng)機(jī)床的抗干擾能力。
3.2 定期開展維修保養(yǎng)工作
分析以往機(jī)床加工精度異常的原因,維修保養(yǎng)不到位是一個(gè)重要原因,會(huì)導(dǎo)致機(jī)床導(dǎo)軌、回轉(zhuǎn)刀架、主軸、分度工作臺(tái)等部位的潤(rùn)滑性差,機(jī)床運(yùn)行期間會(huì)增大摩擦和損耗,久而久之造成精度降低。此外,機(jī)床操作不合理,存在超負(fù)荷運(yùn)行的情況,也會(huì)造成精度異常。
3.3 提高操作人員的技能素質(zhì)
一方面,要樹立高度責(zé)任心,熟練掌握機(jī)床的操作流程和技巧,生產(chǎn)過程中觀察機(jī)床的運(yùn)行情況,看有無發(fā)生異常現(xiàn)象,提高加工精度;另一方面,要不斷提升技能水平,企業(yè)應(yīng)該定期開展培訓(xùn)活動(dòng),學(xué)習(xí)先進(jìn)的工藝技術(shù),掌握維修技巧和方法,一旦發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理,避免出現(xiàn)嚴(yán)重故障,將經(jīng)濟(jì)損失降至低。
4 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,數(shù)控機(jī)床得以在制造行業(yè)普遍應(yīng)用,且獲得行業(yè)青睞。本文結(jié)合實(shí)際案例,從機(jī)械傳動(dòng)部件故障、熱變形、地基和水平不符合要求、電氣參數(shù)更改、系統(tǒng)參數(shù)變化或改動(dòng)、保養(yǎng)管理不善等方面,介紹了加工精度異常的原因和處理方法。在企業(yè)生產(chǎn)中,只有加強(qiáng)采購(gòu)管理,定期開展維修保養(yǎng)工作,提高操作人員的技能素質(zhì),才能提高加工精度,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
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